據了解,該公司的硫化罐在使用過程中,盡管產量大,但硫化出的成品會出現花紋側脫缺陷。受生產布局及硫化方式制約,這一缺陷很難從工藝技術上取得明顯改善。隨著市場需求的增強,穩定工程胎內在質量,解決罐式硫化成品缺陷成為工程胎提質達效的關鍵。雙喜公司成立了斜交工程胎技術攻關小組,提出了硫化罐生產線改造方案。他們利用現有硫化罐中心機構和模具,通過增加汽室改造模具、重新鋪設管路系統等措施,拆除全部硫化罐,對生產區域重新布局,由機模一體化替代硫化罐,實現同等規模下的設備升級換代。
按照設計方案,改造后的生產線將縮短胎胚定型停放時間和裝入模具等待硫化時間,消除了模具溫度不一、部分胎體表面膠料“燙熟”的現象;彌補了中心機構密封效果不佳造成的泄壓現象;改善了因膠囊回縮造成的下模具膠料堆積現象;消除了成品裂口、重皮、胎側起泡缺陷的產生,使生產工藝流程更加合理順暢。
截至目前,7個硫化罐已全部拆除,預計8月底,改造后的第一批16個機模一體化機即可投產。屆時,雙喜公司將徹底終結硫化罐生產。隨著模具改造的逐步完成,機模一體化將成為斜交工程胎硫化的主要設施,在穩定工藝控制、消除質量缺陷、提高生產效率等方面發揮重要作用。